10月8日,吉林石化節(jié)能數(shù)據(jù)顯示,今年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)節(jié)電4000萬度;比去年同期減少用汽111萬噸;減少用水590萬立方米。這是該公司在“能耗雙控,積少致巨”攻堅(jiān)戰(zhàn)中取得的亮眼成績。
吉林石化公司黨委書記、執(zhí)行董事金彥江說,作為石油化工企業(yè),我們?nèi)娣治瞿芎碾p控面臨的形勢和問題,以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效。落實(shí)好能耗雙控約束性要求,堅(jiān)決把能耗強(qiáng)度降下來,把能耗總量控制在合理水平。
優(yōu)勝劣汰:制服能耗“老虎”
為了揪出煤氣和用電“能耗老虎”,吉林石化組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行全面排查,采用優(yōu)勝劣汰的舉措,讓能耗雙控的戰(zhàn)略目標(biāo)落地開花。
作為用電大戶的丙烯腈廠對總降變電所負(fù)荷容量及重要性進(jìn)行充分論證,采取了3#變壓器經(jīng)分段開關(guān)帶低壓Ⅲ、Ⅳ段同時(shí)運(yùn)行的方式,停運(yùn)了4#變壓器,節(jié)電2.1萬度。電石廠照明變所帶負(fù)荷通過旁路開關(guān)進(jìn)行轉(zhuǎn)供,停運(yùn)照明變壓器,節(jié)電1.3萬度。年初以來,公司累計(jì)停運(yùn)了32臺低負(fù)荷變壓器,節(jié)電效果十分明顯。
吉林石化公司計(jì)劃處負(fù)責(zé)人介紹,結(jié)合生產(chǎn)需要,他們停運(yùn)1套空分裝置,燃動成本同比降幅4.6%;更換節(jié)能燈泡1181個(gè),停用無效照明716套,增上時(shí)間控制器12臺,并要求各單位根據(jù)季節(jié)特點(diǎn),每周調(diào)整亮燈時(shí)間,可每天減少照明亮燈約1小時(shí),實(shí)現(xiàn)年節(jié)電155萬度。
據(jù)了解,吉林石化還根據(jù)季節(jié)情況,及時(shí)停運(yùn)1314條電伴熱,合理控制101769照明、1479臺空調(diào)、428臺暖風(fēng)機(jī)的使用,實(shí)現(xiàn)節(jié)電420萬度。
煉油廠深挖創(chuàng)效潛能,實(shí)現(xiàn)資源利用最大化,圖為技術(shù)人員在工藝調(diào)優(yōu)。
技術(shù)攻關(guān):抓住能耗“牛鼻子”
立足技術(shù)攻關(guān),精準(zhǔn)施策、靶向整治,是吉林石化緊緊牽牢能耗“牛鼻子”,壓緊壓實(shí)能耗物耗指標(biāo)的又一重要手段。
通過采取技術(shù)攻關(guān)等舉措,該公司164項(xiàng)重點(diǎn)指標(biāo)中有128項(xiàng)明顯改善;全區(qū)水電汽用量同比分別下降8.3%、3.4%和4.6%,氮?dú)?小時(shí)產(chǎn)出量比攻關(guān)前降低2.2%。持續(xù)的努力,使總加工成本同比降幅8%。
煉油廠強(qiáng)化“燃料型”向“化工型”轉(zhuǎn)型升級,上下聯(lián)動完成兩套常壓、加氫裂化、一柴油加氫及芳烴等裝置技術(shù)攻關(guān),通過技術(shù)改造提高加工負(fù)荷進(jìn)而攤薄生產(chǎn)成本。一常減壓裝置初頂汽油每小時(shí)增產(chǎn)3.3噸;二常減壓裝置初頂汽油每小時(shí)增產(chǎn)2.8噸;一柴油加氫裝置調(diào)至滿負(fù)荷運(yùn)行;加氫裂化裝置加氫尾油BMCI值好于優(yōu)化指標(biāo);聯(lián)合芳烴重整裝置滿負(fù)荷運(yùn)行,每小時(shí)提高常頂直餾石腦油加工量1.5噸,實(shí)現(xiàn)乙烯乙烯料提質(zhì)提量。
電石廠對電解槽實(shí)施技術(shù)改造,使裝置折百燒堿交流電耗下降至2131千瓦時(shí)/噸,遠(yuǎn)低于2252.2千瓦時(shí)/噸的行業(yè)平均水平,年可節(jié)約電費(fèi)200余萬元。
吉林石化以科技進(jìn)步助推節(jié)能降耗,組織專業(yè)技術(shù)人員排查高能耗瓶頸和短板,通過加氫裂化裝置F1101爐墻和爐管進(jìn)行噴涂,運(yùn)行后節(jié)約燃料氣消耗60立方米/小時(shí);延遲焦化裝置通過技術(shù)攻關(guān),節(jié)約燃料氣消耗20立方米/小時(shí)。
優(yōu)化操作:筑牢低耗“壓艙石”
與此同時(shí),吉林石化持續(xù)提高生產(chǎn)管控水平,向精細(xì)操作要效益、向優(yōu)化操作要節(jié)能,深挖裝置創(chuàng)效潛力,實(shí)現(xiàn)資源利用最大化、創(chuàng)出效益最大化。
丙烯腈廠對V-8102內(nèi)部催化劑進(jìn)行更換、調(diào)整,根據(jù)轉(zhuǎn)化率報(bào)告單逐漸降低空比氨比,調(diào)整反應(yīng)溫度,每周倒換一組反應(yīng)器“U”型水管,保證反應(yīng)器溫度分布均勻、反應(yīng)效果良好。經(jīng)過一系列優(yōu)化調(diào)整后,目前裝置每生產(chǎn)一噸丙烯腈,丙烯消耗降低了55千克,按照每噸丙烯6500元計(jì)算,僅此一項(xiàng)每月將節(jié)約成本264萬元。
“我們通過對標(biāo)設(shè)計(jì)指標(biāo)、精心優(yōu)化工藝參數(shù),丁醇日產(chǎn)提高250噸,丙烯消耗下降60千克/噸。”化肥廠技術(shù)副廠長說。
乙烯裝置堅(jiān)持優(yōu)化操作和技術(shù)改造兩手抓,加工損失率、綜合能耗、高密度聚乙烯綜合能耗和低密度聚乙烯裝置綜合能耗創(chuàng)歷史最好水平。
不僅如此,吉林石化檢測中心在供暖期即將到來之際,對公司70套裝置生產(chǎn)用2048臺蒸汽疏水器開展節(jié)能監(jiān)測,對不合格的果斷淘汰更新,切實(shí)做到從節(jié)汽源頭堵住效益流失點(diǎn)。
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